今天亿诺要和大家一起分享轧钢加热炉节能都有什么好的方法:
1、改进燃烧流程工艺,燃料合理充分燃烧由于乳钢加热炉以往所配置的风机能力普遍偏大,而手动闸门调节风量受生产条件及司炉人员劳动强度的制约,存在风压风量调节不理想的情况,致使燃料不能合理充分燃烧,影响了燃料的利用率。我们对供风供油系统进行技改,增加了配套变频控制系统,由司炉工按生产实际情况通过电控系统调整供风供油量,在生产节奏有变化围内,因而减少了回锭粘钢氧化铁皮过厚的现象发生。据测算,经过这项改造,氧化烧损可降低5,以年产钢材150万1计算,年就可创造经济效益近1500万元,3个月不到即可收回技改的全部投人。我们还对雾化喷头结构进行了适当改造,明显完善了燃烧器的雾化情况;同时,又对燃料全部预热,提热反应能力。通过这几项投人较小的技改,使燃料的燃烧效率达到95以上,取得了可观的经济效益;此外,因减少了燃料消耗和废气排放,也获得了良好的社会效益。
2、改进炉底结构,改传热效果我们根据生产工艺条件制订出合理的加热温度制度,以利于钢坯的传热交换。在段式加热炉中采用扼流梁和炉底墙,保证各段的温度范围,提耐火材的辐射效率。在钢坯的预热段,改变炉灶平底式结构,采取驼峰式结构增强热烟气对钢坯张家港市2156283改变水管包装及支撑结构,减少热量损失以前炉内水管大多采用单层包扎砖包装便,但高温抗震性不好,且易脱落,绝热性也差,经估算,由炉内水管引起的热损约占总热量的1215,能源耗费比较严重。
为此,改进了炉内水管的包扎方式,采用复合包扎2幻〉。新的包扎方式虽然增加了施工难度,但提了水管的使用寿命,由原来的2,3个月延长到1年,而且绝热性较好,减少了冷却水带走的热量。
3、利用余热,提高风温,进步降低油耗给加热炉鼓进冷风,会降低炉内温度,增加能源耗用。我们利用烟气温度,通过换热器将风温提高到300,这样可比鼓进冷风减少2.5的油耗。同时,还可进步利用换热器的余热来加热雾化重油及冷却补给水,能产生较好的节能效果。
4、废轧辊的再生利用对各类报废的轧辊进行分析,对可改制进行废辊筛选为了利用废乳辊,充分挖掘废轧辊的潜在效益,延长轧辊的使用寿命,将不同品种不同架次如果轧辊外型尺寸相同,可共用不同断面的废轧辊重新合理巧妙地配在起,改制成其它品种轧辊,实现辊多用,重复利用,达到降低轧辊消耗轧辊是轧钢过程中重要的工具,与轧材的质量密切相关;轧辊也是主要的易耗件,在轧钢车间总的可变成本中,轧辊所占成本达6,因此,辊耗的高低直接影响乳钢车间的生产成本。
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